欢迎来到专业的唐家秘书网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 思想汇报 发言稿 申请书 述职报告 自查报告
当前位置:首页 > 专题范文 > 公文范文 > 正文

CFD数值模拟在燃机SCR脱硝的工程实践

时间:2022-10-21 14:10:04 来源:网友投稿

摘 要 CFD数值模拟技术作为SCR脱硝设计辅助手段被广泛使用,本文以某燃机余热锅炉SCR脱硝工程为案例介绍了CFD数值模拟技术在脱硝工程中的实际运用,并在工程投产后对CFD关键评价指标进行复测,分析了偏差原因。

关键词 CFD;数值模拟;SCR;脱硝

1 概述

随着环保政策日趋严厉,工业烟气已普遍实施脱硫脱硝净化治理。SCR脱硝工艺因其技术成熟、脱硝效率高、系统运行稳定、可满足严格环保标准等特点被广泛使用[1]。SCR工艺中烟气流动情况直接影响到脱硝系统的运行效果,良好的NH3/NOx混合和速度均布是保证脱硝效率的前提,也是选用脱硝催化剂选型的重要依据。CFD(Computational Fluid Dynamics)數值模拟作为流场优化的设计辅助手段,被国内外大部分SCR系统供应商都在反应器设计工作中采用[2]。要验算SCR反应器的内部结构是否满足实际工程情况,需采用传统的物理冷态模型和计算流体力学技术(CFD)相结合的方法进行分析和优化[3-4]。

2 工程实例

某公司于2013年新建燃气—蒸汽联合循环发电项目,同步实施燃机余热锅炉脱硝,采用SCR脱硝工艺。该项目于2014年7月投产,燃机排气经脱硝处理后,满足现行国标《火电厂大气污染物排放标准(GB13223)》对于燃气轮机机组烟气排放要求。本项目设计燃气排气烟气量140000Nm3/h,排气温度377℃,排气原始NOx浓度650mg/Nm3,经SCR脱硝处理后,净烟气NOx浓度不超过120mg/Nm3,设计脱硝效率不低于81.5%。

本项目CFD数值模拟按照1:1的比例建立SCR反应器系统的原始模型[5],入口边界为入余热锅炉口膨胀节,出口变为催化剂层下游1m(按烟气流向)。建模构件主要包括导流板、换热管屏、喷氨格栅、静态混合器、整流格栅、进出口烟道及其他部件等。CFD模拟三维模型如图1所示。

3 CFD数值模拟

本项目基于Fluent软件平台对余热锅炉前段及SCR脱硝装置进行三维模拟研究模拟,根据模拟结果优化了喷氨格栅、导流板及整流板的布置,并对催化剂进行选型,使得在燃机设计工况下达到均匀分布的目标:

(1)入口烟气流速相对标准偏差 <±15%

(2)NH3/NOx摩尔比相对标准偏差 <5%

(3)入口烟气流向 <±10°

(4)入口烟气温度偏差 <±10℃

经多次验算,按照流场设计目标值修改构件尺寸优化模型, CFD数值模拟优化结果见表2,并在实际工程设计中按优化结果进行了实施。

4 性能验证

为了验证项目前期所设计的CFD流场模拟的准确性,于2014年12月在工程现场进行了性能验证实验研究。测试结果见表3。

从测试结果可看出,现场复测的实验结果大致和CFD数值模拟结果基本一致。实际运行效果比CFD数值模拟结果略差。CFD数值模拟在建模中会作部分简化,以便于运算开展,可能造成模拟结果与实际工况存在一定偏差。本工程造成偏差的原因分析如下:

(1)反应器入口条件差异。在CFD数值模拟中假定膨胀节入口处烟气速度分布均匀,氮氧化物分布均匀。实际工程中,烟气入口条件较为复杂,速度场、浓度场本身可能不均匀,这是造成偏差的主要原因之一。

(2)反应器构件简化。数值模拟中导流板,混合器,整流格栅模拟时假设其单元厚度为零。实际工程中,构件厚度一般为5~8mm,由此会造成系统压损,速度场分布,浓度场分布偏差。

(3)工况波动。数值模拟中假定工况恒定,包括流速,喷氨浓度,温度等均为恒定,但实际运行中,以上参数都是时刻波动的,由此也会产生一定偏差。

5 结束语

随着SCR脱硝工艺不断应用,CFD技术本身也在不断发展,CFD数值模拟将在SCR脱硝设计起到重要指导作用。

参考文献

[1] 胡永锋,白永锋.SCR法烟气脱硝技术在火电厂的应用[J].节能技术,2007,25(142):153-154.

[2] 杨超,张杰群,郭婷婷.SCR烟气脱硝装置烟气流场数值模拟[J].东北电力大学学报,2012,32(1):66-70.

[3] 俞逾,杨晨,范莉.电厂SCR烟气脱硝系统流场的数值模拟[J].计算机仿真,2007,24(12):222-225.

[4] 张如意,毕江涛,范莉.燃煤机组SCR脱硝系统的数值模拟[J].能源研究与利用,2012,(4):30-32.

[5] 沈丹,李大梅,杨蕾.电厂SCR脱硝数值模拟技术研究进展[J].能源环境保护,2013,27(3):10-13.

推荐访问:数值 实践 模拟 工程 CFD

猜你喜欢