对照,确定瓦斯浓度降到0.8%以下时,做启封密闭恢复通风准备工作。
五、抽采实例和效果比较
以2201抽采巷为例进行说明
抽采前1天在2201抽采巷密闭下风侧10~15米处设置甲烷传感器(报警浓度0.6%),在2201抽采巷密闭上风侧10~15米处安设电话一部与地面调度中心进行联系。2017年4月11日8:30开始凿壁埋管10:40开始进行抽排,12:15密闭附近瓦斯浓度降至2.8%时开始扩大进风口,13:20将密闭巷道内风筒用竹竿拉出,在负压作用下用风筒向工作面送风,20:50密闭内瓦斯降至0.8%,21:50开始拆除密闭,22:30外部风筒与内部风筒逐步进行错口连接恢复巷道正常通风,22:40巷道通风正常,23:10矿山救护队员进入巷道内全面检查,23:35宣布排放结束。全过程共计用时16小时5分钟,抽采负压10Kpa,抽采支管流量15.47m3/min,抽排过程中作业人员全部在全风压巷道中,未发生瓦斯超限报警情况。
若2201抽采巷采用传统风排方式(风筒错口相接,通过控制风筒接口重合面积调整风量,先小后大、先接5m后接10m风筒交替向前逐段延长(5m距离)由外向里排放密闭内的瓦斯),按照保证排出的巷道回风流中的瓦斯浓度始终小于1.20%,排放人员所经之处瓦斯浓度不超过0.50%计算,预计排放时间需要26小时;排放瓦斯过程中排放人员始终处于瓦斯环境中,且排放瓦斯人员均需要由一定工作经验的老通风工担任,若控风不当有可能造成巷道出口混合风流处瓦斯超限。
六、结语
2017年4月11~17日之间我们采用瓦斯抽排方法,连续排放了5个密闭巷道内瓦斯,且未发生一起瓦斯超限事故;采用瓦斯抽排方法与传统风排方法相比,不仅方法简便、投入少、时间短、节省人力,而且瓦斯抽排浓度可控,更主要的是该方法安全可靠,避免使瓦斯排放人员处于瓦斯环境中,对保障安全生产具有重要意义值得推广与使用。
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(作者单位:中煤第一建设有限公司第十工程处)